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[程序提问] 大小圆盘跟踪有误差

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-23 10:18
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-2 16:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江西赣州
    问题内容:小圆盘跟随大圆盘转动时,箭头位置一直对不准,相差有6°多(使用的是111报文,在step7中编程实现数据传输,没有使用DCC编程)

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    2022-6-1 17:23
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-2 18:09:17 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    试试速度给慢点

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    我大盘给的是15rpm,小盘给了30rpm。速度降低确实能减少误差,但是这样治标不治本,也不是办法啊。有没有更好解决方法,用DCC编程误差会不会好点  详情 回复 发表于 2021-5-2 18:19
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2021-5-2 18:19:12 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州

    我大盘给的是15rpm,小盘给了30rpm。速度降低确实能减少误差,但是这样治标不治本,也不是办法啊。有没有更好解决方法,用DCC编程误差会不会好点

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    我也是这样给的速度,误差在1.9左右  详情 回复 发表于 2021-5-2 18:50
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  • TA的每日心情
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-2 18:48:37 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    我用的105报文,现在我遇到的回零不好使(调用的MC_HOME,采用profidrive),{数字量输入回零标记、凸轮}无法关联变量

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    额,我没用过105报文,我的回零是按培训视频讲的方法,用MDI。你用105报文实现跟踪的时候会有误差么  详情 回复 发表于 2021-5-2 18:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-2 18:50:29 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    cimc_a1AAY242vV 发表于 2021-5-2 18:19
    我大盘给的是15rpm,小盘给了30rpm。速度降低确实能减少误差,但是这样治标不治本,也不是办法啊。有没有 ...

    我也是这样给的速度,误差在1.9左右
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-5-2 18:52:07 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    East_Arrow 发表于 2021-5-2 18:48
    我用的105报文,现在我遇到的回零不好使(调用的MC_HOME,采用profidrive),{数字量输入回零标记、凸轮}无 ...

    file:///C:/Users/lanlan/Desktop/shot/20210502184115.png

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    好家伙,图片传不上来  详情 回复 发表于 2021-5-2 18:53
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    发表于 2021-5-2 18:53:10 | 显示全部楼层 来自 中国山东

    好家伙,图片传不上来
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     楼主| 发表于 2021-5-2 18:56:20 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    East_Arrow 发表于 2021-5-2 18:48
    我用的105报文,现在我遇到的回零不好使(调用的MC_HOME,采用profidrive),{数字量输入回零标记、凸轮}无 ...

    额,我没用过105报文,我的回零是按培训视频讲的方法,用MDI。你用105报文实现跟踪的时候会有误差么

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    有误差,只要跟随运动就会有误差,可以加一个反馈控制,减小偏差  详情 回复 发表于 2021-5-2 19:03
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    发表于 2021-5-2 19:03:21 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    cimc_a1AAY242vV 发表于 2021-5-2 18:56
    额,我没用过105报文,我的回零是按培训视频讲的方法,用MDI。你用105报文实现跟踪的时候会有误差么 ...

    有误差,只要跟随运动就会有误差,可以加一个反馈控制,减小偏差

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    好的,感谢  详情 回复 发表于 2021-5-2 20:54
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    奋斗
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     楼主| 发表于 2021-5-2 20:54:24 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    East_Arrow 发表于 2021-5-2 19:03
    有误差,只要跟随运动就会有误差,可以加一个反馈控制,减小偏差

    好的,感谢
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